空客A320飞机正常刹车故障简析
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通过对一起空客A320飞机出现NORM BRAKES FAULT故障信息进行的原理分析、故障处理,给我们维修人员一个启发,面对疑难故障,不能过于依赖TROUBLE SHO0TING MANAUL(TSM)等排故手册,应该从系统理论知识入手综合分析考虑。
故障现象
航前空客A320飞机反映液压系统增压时ECAM出现NORM BRAKES FAULT故障信息,同时状态页面伴随有BRAKE SYS 1或者BRAKE SYS 2的信息出现,维修人员通过CFDS BSCU地面扫描测试时 BSCU1与2 均有BRK PEDAL SMTR 9GG的故障信息,
尝试复位跳开关、整机断电及分别清洁传感器和BSCU插头均无效,由于MEL中明确规定当ECAM上出现 NORM BRAKES FAULT 时不能放行,所以飞机停场排故。
虽然故障信息很明确,无论根据 TROUBLE SH0OTING 还是根据AMM手册原理分析都初步认定为脚蹬刹车位置传感器XMTR UNIT-BRK PEDAL(9GG)故障导致,但实际排除故障的过程大大出乎我们的意料。
排故经过
由于地面测试BSCU的故障信息 BRK PEDAL SMTR 9GG,根据TROUBLE SHOOTING排故,依据手册TSM TASK 32- 42-00-810-833-A分析认为可能的故障原因分别为脚蹬刹车位置传感器XMTR UNIT-BRK PEDAL(下面简称 9GG)、BSCU(10GG)、9GG和10GG之间的线路。
首先,先从怀疑BSCU故障下手并排除BSCU故障的可能性,由于BSCU为双通道设置,分别控制正常刹车的两套系统,这也是空客飞机双裕度设计,
每次只有一套刹车系统工作,而 NORM BRAKE FAULT故障显示的是BSCU1和2双系统同时失效,其BSCU故障机率不高,但为排除隐患,维修人员更换了新的BSCU判断故障,但是故障并未消失。
之后通过串件和更换新件的方法,排除了MTR UNIT-BRK PEDAL(9GG)故障的可能。于是,将重点转移到线路上来,由于在执行CFDS地面扫描测试时TROUBLE SHOOTING DATA 给出的故障代码分别为152、154、156、158,根据代码和ASM 32-42-01分别测量 BSCU与传感器之间的线路,
如下图一所示, 9GG与BSCU之间的连接线路,分为A、B两个通道,经过测量并未发现连接线路有断路、虚接现象,接地信号良好,从而排除连接线路故障的可能性。
至此,根据技术手册的要求已经做完了所有可能故障原因的排查,但故障始终存在,而故障代码无论于何时均为BRK PEDAL XMIR9GG,排故工作也进入更加艰难的阶段。此时,必须得改变排故思路。
图一 9GG与BSCU之间的连接线路
是否是输入信号的错误导致了 BSCU产生故障信息呢?在脚蹬为完全松开的状态下,9GG初始角度定位出现偏差而提供了错误的信号给BSCU,进而导致BSCU认为正常刹车9GG传感器有故障?这个疑问浮现出来,但我们所掌控的各类技术资料均不涉及相关信息。
通过缓慢踩脚蹬边观察机械连杆的作动情况,经过多次努力,终于发现了一些瑕疵,在刚开始缓慢作动脚蹬的时候,故障忽然消失了,重复多次后依旧如此,于是脱开9GG传感器机械连杆并作动脚蹬观察,
并未发现连杆衬套有明显的磨损,通过之前的操作实验结果,判断9GG传感器初始角度下沉,导致BSCU接收到错误信号,故BSCU一直测试有代码BRK PEDAL XMIR(96)。
找到故障源后,发现我们现有的空客A320各项技术资料没有涉及9GG传感器连杆机构调节内容,我们及时与空客公司联系,寻求相关的技术支持,
在得到相关的技术资料后,经过调节传感器连杆寸套后(如图二),将其加长一个螺纹的长度后,反复通过BSCU的NORMAL BRAKE TEST测试均正常,至此,故障排除。
图二 9GG传感器连杆机构
系统原理分析
正常刹车的系统原理∶ XMTR UNIT- BRK PEDAL(9GG)经过机械连杆机构将正、副驾驶员的脚蹬作动位置转换为电信号,发送给BSCU,由BSCU(10GG)数据运算后将指令信息发送给伺服机构,完成刹车系统操作(如图三)。
图三 正常刹车系统原理图
脚蹬作动角度与刹车脚蹬传感器 9G输出给BSCU的电压值成线性关系。在松开脚蹬的时候,正常刹车脚蹬传感器9GG的感受电压应该为输入电压的15.7%,(后续通过跟空客申请的 TA中得知BSCU供给9GG正常的电压为 10V),
那么此时9GG输出的电压应该为 10×15.7%=1.57V±0.03V,随着脚蹬作动,9GG输出电压逐渐升高,当达到 2.83±0.03V时,BSC开始激活刹车选择活门,如图四所示。
图四 脚蹬作动角度与9GG及BSCU线性关系
如何确认正常刹车脚蹬传感器9GG是否处于正常状态?我在这里介绍两种确认的方法∶
方法一:
给9GG外接一个稳定可靠的 10±0.2V输入电源,然后在松刹车的情况下通过测量9GG的输出电压应该在 1.57±0.03V范围内,超出范围则不正常。
方法二:
通过MCDU→CFDS→SYSTEM REPORT/TEST→L/G→BSCU2→SPECIFIC DATA→SYSTEM DATA页面进行印证,而其标准为∶脚蹬完全松刹车∶14.2-17.2 脚蹬完全踩刹车∶ ≥94 具体详见图五。
图五 BSCU SYSTEM DATA 页面
总结
首先由于此故障为航前突发故障且无法保留放行,面临航班保障压力,给排故人员提出了更高的故障处理能力的要求。
同时,也给我们一个启发,面对疑难故障,应该综合考虑并从理论入手而不能过于依赖TSM等排故手册,虽然AMM、TSM、AWM、ASM等是排故的主要依据,但手册并不是万能的。
这次我们就是遇到这种情况,传感器连杆的调节问题会导致产生XMTR UNIT-BRK PEDAL(9GG)这个故障信息,相关手册中并未有提及到,再依据手册排故已经行不通的情况下,如果不能及时展开思路并结合理论知识,此故障将进入死循环。
后记
虽然通过原理分析发现了9GG的连杆下沉,只需通过调节9GG的校装连杆使得故障得到排除,但是相关手册中并未有调节的说明以及标准,在后续在跟空客的沟通中得知,
9GG连杆的调节是在装配线上就已经调节好了,客户手册并未有相关的提示,要取得相关的调节标准,就必须向空客公司购买关于9GG调节的TECHNICAL ADAPTATION(TA)。
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编辑 曹庆涛 北京三联宇航
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